淺述淮海鹽化公司制鹽環(huán)保節(jié)能降耗有效措施

2010-02-07 周兵 江蘇淮海鹽化有限公司

  淮海鹽化公司經(jīng)過多年持續(xù)發(fā)展,不斷發(fā)展擴大制鹽生產(chǎn)規(guī)模,一直注重環(huán)保、節(jié)能降耗。特別近兩年,自加壓力,努力爭先,通過一系列行之有效環(huán)保節(jié)能減排措施,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,增強企業(yè)抗風險能力,為企業(yè)又好又快發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

1、前言

  江蘇淮海鹽化有限公司現(xiàn)隸屬于江蘇鹽業(yè)集團,從1990年建廠經(jīng)過近20 年持續(xù)發(fā)展,現(xiàn)擁有三套真空制鹽系統(tǒng)和一套年產(chǎn)50 萬方冷凍提硝液體鹽裝置。2008 年度盡管從10 月份開始受金融危機的影響,處于半限產(chǎn)狀態(tài),共產(chǎn)固體鹽達62 萬噸。淮海鹽化公司在持續(xù)發(fā)展的同時,一直注重環(huán)保、節(jié)能降耗。特別在2008 年度,在煤炭燃料價格大幅上漲,下半年度又受國際金融危機的沖擊,井礦鹽行業(yè)的產(chǎn)品延續(xù)鏈化工氯堿企業(yè)需鹽量急聚下降,公司上下更加注重實效,集思廣益,深挖內(nèi)部潛力,努力降低生產(chǎn)成本,取得良好的經(jīng)濟效益。

2、公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和努力目標

  淮海公司在近20 年成長過程中,一直不斷自加壓力、創(chuàng)新致遠,但隨著近年江蘇省內(nèi)和省外制鹽同行蓬勃發(fā)展相比,起步60 萬噸生產(chǎn)規(guī)模裝置,大量引進國外先進技術(shù)和先進設備,差距非常明顯,在艱難的發(fā)展過程中,由于受到各種內(nèi)外因素的影響和當時環(huán)境條件的限制,目前,突出的矛盾規(guī)模小,能耗高。2008 年度生產(chǎn)經(jīng)營形勢總體來說還是比較好的一年,產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,內(nèi)控質(zhì)量交驗合格率達98%,優(yōu)級品率95%以上,但三條生產(chǎn)線綜合能耗還是比較高, 噸鹽汽耗1.10 噸, 鹵耗4.5m3, 電耗45kWh(不含液體鹽冷凍提硝電耗),煤價漲幅過快,噸鹽生產(chǎn)成本不斷上升。制鹽設備老化更新,“三廢”達標排放日益嚴峻。外部環(huán)境,氯堿化工企業(yè)受國際金融危機波及,工業(yè)用鹽需求量大幅下降。因此維持生產(chǎn)經(jīng)營, 努力提高公司經(jīng)濟效益迫在眉睫。

  公司根據(jù)生產(chǎn)實際情況,抓住機遇搶發(fā)展,即將對制鹽3# 線進行擴能技改,同時徹底整治環(huán)境,并在08年度噸鹽消耗基礎(chǔ)上,下降10%的奮斗目標。通過一系列具體行之有效的改進措施已初見成效,取得了事半功倍的效果。

3、徹底整治環(huán)境確保達標排放

3.1、整治環(huán)境,強化廢水回收和監(jiān)控力度

  今年年初,公司在資金周轉(zhuǎn)十分困難情況下,仍擠出一部分資金逐一列項,精打細算,對公司的廠容廠貌進行了整治。第一、重點對產(chǎn)品倉儲地面、墻壁徹底修理,確保產(chǎn)品外包裝無灰塵無污染。其次,對廠區(qū)所有地溝維護修繕,確保所有各種用水以及可能出現(xiàn)的因設備跑冒滴漏廢水都能進入地溝,集中流到廢水池,注到井下,回收利用。第三、對四條生產(chǎn)線排污管道進行徹底檢修,確保生產(chǎn)過程中排污鹵水不發(fā)生泄漏,污染環(huán)境。第四、進一步美化亮化公司環(huán)境,在廠區(qū)各條干道上,再次增加綠色面積,植草栽花種樹,達到綠樹成蔭,四季飄香。同時各分廠成立專職環(huán)保員,建立環(huán)保責任網(wǎng)絡,加大檢測力度,24 小時跟蹤河口水、水封池水、循環(huán)水和排放口水里氯根檢測,對超標排放責任人予以重罰,并進行“四不放過”。

3.2、徹底改造干燥除塵系統(tǒng),確保對空排放無污染

3.2.1、公司引風除塵系統(tǒng)概況

  公司在整治環(huán)境的過程中,重點解決了影響公司環(huán)保合格達標排放干燥除塵對空排放系統(tǒng)。制鹽三條生產(chǎn)線共有三套鹽除塵系統(tǒng)和一套硝除塵系統(tǒng)。干燥引風除塵系統(tǒng),制鹽1# 線在1999 年之前是鋪設包爾環(huán)濕式除塵裝置,該裝置風阻較大易破壞干燥床沸騰微負壓層狀態(tài),常常呈正壓操作,不僅影響干燥床的干燥效果,使成品鹽含水率高,操作環(huán)境鹽粉塵大,而且排出的尾氣除鹽塵很不徹底,常有大量的含鹽水滴隨氣流排空,影響環(huán)境及造成污染。1999 年公司經(jīng)過多方考察,把化工行業(yè)噴射除塵器(見圖1)引用到制鹽干燥尾氣除塵中。在運行生產(chǎn)過程中,效果明顯優(yōu)越濕式除塵器,除塵、氣液分離效果較好,但氣液中有一定量鹽水,不同程度的污染周圍農(nóng)作物。2005 年制鹽三號線鹽硝聯(lián)產(chǎn)配套技改工程鹽除塵系統(tǒng),結(jié)合濕式除塵和噴射除塵器的優(yōu)點采用雙級濕式水膜除塵(見圖2)。該裝置投用后,除塵效果更進一步改善,但排空尾氣中液滴仍含有少量鹽份,經(jīng)風吹日曬,對周圍環(huán)境還是造成了一定的影響。為此公司每年要向周圍菜農(nóng)賠償近十萬元農(nóng)作物的損失。

 雙級水膜除塵器 雙級水膜除塵器

圖2 雙級水膜除塵器

4、節(jié)能降耗改進措施

4.1、制鹽1# 線加料鹵水預熱改進投用

  制鹽1# 線于1991 年6 月投產(chǎn),原設計年產(chǎn)15萬噸,經(jīng)多次技術(shù)改造現(xiàn)已達產(chǎn)35 萬噸。目前主要以生產(chǎn)工業(yè)原料用鹽散裝潮鹽為主。在原設計的工藝流程中有加料鹵水預熱裝置,但在原使用過程中一直存在三個主要問題;一、板式預熱器密封條使用一段時間后,密封不嚴,冷凝水和鹵水有互串現(xiàn)象。二、板式預熱器通道易結(jié)垢,影響流速,而且結(jié)垢垢物(主要成份CaSO4,MgCl2,Na2SO4等)帶進I 效加熱室造成堵管,堵管非常難以沖通。因其影響生產(chǎn)穩(wěn)定被迫舍其停用。三、預熱管徑隨著產(chǎn)能的擴大,已不能滿足生產(chǎn)需要。