結(jié)晶山梨醇粉碎系統(tǒng)中關(guān)風(fēng)器排料閥的改造
結(jié)晶山梨醇具有吸潮性,如直接暴露在空氣中,易吸水潮解,其相對密度為1.489(20/4℃),水合物熔點(diǎn)為86~102℃,無水化合物熔點(diǎn)為110℃。華北制藥華盈公司結(jié)晶山梨醇有原料藥和食品添加劑2條生產(chǎn)線,其中,山梨醇原料藥生產(chǎn)能力為3kt/a,山梨醇食品添加劑生產(chǎn)能力為1.2kt/a,2條生產(chǎn)線中都有粉碎工序,該工序存在旋風(fēng)分離器分離效率低下的情況,使原本應(yīng)進(jìn)入旋振篩進(jìn)行篩分的部分產(chǎn)品得不到有效分離而進(jìn)入除塵器內(nèi),并造成了粉碎系統(tǒng)風(fēng)量降低,同時(shí),旋風(fēng)分離器底部的關(guān)風(fēng)器電機(jī)頻繁過載停機(jī),影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。在對旋風(fēng)分離器分離效率低下、關(guān)風(fēng)器電機(jī)頻繁過載問題的原因進(jìn)行深入分析后,通過對關(guān)風(fēng)器排料閥進(jìn)行改造,提高了旋風(fēng)分離器分離效率,解決了電機(jī)過載問題。
1、粉碎系統(tǒng)流程簡介
大顆粒物料進(jìn)入粉碎機(jī),經(jīng)過粉碎后,通過旋風(fēng)分離器分離,有一定粒度和晶型的物料進(jìn)入旋振篩進(jìn)行篩分得成品,而那些粒度太小且無晶型的細(xì)小顆粒則進(jìn)入除塵器成為吸風(fēng)粉被收集回溶。
2、粉碎系統(tǒng)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題
2.1、旋風(fēng)分離器分離效率低下
粉碎機(jī)組的生產(chǎn)能力為1500kg/h,實(shí)際生產(chǎn)中,每粉碎500kg物料后,室內(nèi)粉塵量增大,粉碎系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)量幾乎為0,此時(shí)需要停機(jī)清理除塵器,對收集到的吸風(fēng)粉(混有部分與成品粒度相同的物料)進(jìn)行稱重,吸風(fēng)粉與成品重量比例平均為1∶19。得不到有效分離的那部分產(chǎn)品進(jìn)入除塵器成為吸風(fēng)粉回溶后進(jìn)行重復(fù)加工,不僅降低了本批產(chǎn)品的收率,同時(shí)使單位產(chǎn)品的制造成本增加。
2.2、關(guān)風(fēng)器電機(jī)頻繁過載
生產(chǎn)過程中關(guān)風(fēng)器電機(jī)頻繁過載而無法正常運(yùn)行,需停機(jī)清理,每粉碎1000kg物料平均需停機(jī)清理關(guān)風(fēng)器3次,每次清理關(guān)風(fēng)器至少需要10min,造成了生產(chǎn)中斷,同時(shí)增加了額外工作量,降低了工作效率。
3、原因分析
3.1、旋風(fēng)分離器分離效率低下
3.1.1、系統(tǒng)風(fēng)量過大
系統(tǒng)所用旋風(fēng)分離器為切流式筒錐型,系統(tǒng)風(fēng)量過大,部分顆粒得不到有效分離而直接被抽入除塵器。對風(fēng)機(jī)和風(fēng)路閥門進(jìn)行反復(fù)調(diào)整后,吸風(fēng)粉與成品的比例雖有所下降,但仍有部分大顆粒進(jìn)入除塵器。
3.1.2、旋風(fēng)分離器底流(關(guān)風(fēng)器排料閥)的結(jié)構(gòu)
約90%的旋風(fēng)分離器問題都與收集到的物料不能從底部順利排出有關(guān),其原因可能與堵塞、某種形式的架橋,以及常見的因底流密封不好引起的排料管漏氣有關(guān)。
系統(tǒng)所用旋風(fēng)分離器的關(guān)風(fēng)器排料閥為回轉(zhuǎn)星形排料閥,能很好地密封,但在生產(chǎn)時(shí),排料閥與器壁摩擦產(chǎn)生大量熱,使山梨醇熔化發(fā)粘,粘住設(shè)備造成堵塞,使收集到的物料不能順利排出,物料在旋風(fēng)分離器內(nèi)快速積累到一定高度后,未能進(jìn)行分離就直接進(jìn)入除塵器,這是造成旋風(fēng)分離器分離效率低下的根本原因。
3.2、關(guān)風(fēng)器電機(jī)頻繁過載
生產(chǎn)過程中,關(guān)風(fēng)器排料閥與器壁摩擦產(chǎn)生大量熱,從而使山梨醇熔化發(fā)粘,粘住設(shè)備使關(guān)風(fēng)器電機(jī)過載而無法正常運(yùn)行。
綜上所述,造成結(jié)晶山梨醇粉碎系統(tǒng)旋風(fēng)分離器分離效率低下、關(guān)風(fēng)器電機(jī)頻繁過載問題的直接原因和根本原因是關(guān)風(fēng)器排料閥的結(jié)構(gòu)。
4、措施及效果
4.1、措施
4.1.1、調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)量
加強(qiáng)檢查,及時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)管閥門開度,保證系統(tǒng)風(fēng)量適中。
4.1.2、對關(guān)風(fēng)器排料閥進(jìn)行改造
根據(jù)結(jié)晶山梨醇的物理特性和旋風(fēng)分離器的工作特性,既要考慮避免摩擦,又要保證良好的密封。
綜合常用的6種旋風(fēng)分離器底流密封結(jié)構(gòu)[回轉(zhuǎn)(星形)排料閥、螺旋(排料器)輸送器、翼閥、重錘閥、插入式料腿、插入式“J形彎頭”閥]的特點(diǎn),選擇重錘閥結(jié)構(gòu),但在使用過程中重錘閥需要根據(jù)旋風(fēng)分離器下料速度及時(shí)調(diào)整重錘,以達(dá)到良好的密封。如果閥板不能及時(shí)閉合,會產(chǎn)生漏氣,使旋風(fēng)分離器內(nèi)物料未得到分離就直接進(jìn)入除塵器,造成除塵器的堵塞以及篩分出來的產(chǎn)品產(chǎn)量的降低;而如果閥板不能及時(shí)打開,物料在旋風(fēng)分離器內(nèi)積存過多,也會使旋風(fēng)分離器內(nèi)物料未得到分離就直接進(jìn)入除塵器。故最后將重錘閥設(shè)計(jì)為電動控制上、下2層閥板進(jìn)行交錯排料,既達(dá)到了良好的密封效果,也避免了堵塞以及閥板與器壁的摩擦。
4.2、效果
通過對關(guān)風(fēng)器排料閥進(jìn)行改造,吸風(fēng)粉與成品重量比例平均為1∶30,旋風(fēng)分離器的分離效率得到顯著提高。同時(shí),在該工序操作工時(shí)內(nèi)關(guān)風(fēng)器電機(jī)未出現(xiàn)過載停機(jī)現(xiàn)象。粉碎崗位操作工時(shí)減半,并減少了設(shè)備開停機(jī)次數(shù),減少了除塵器和關(guān)風(fēng)器清理次數(shù),大大降低了勞動強(qiáng)度。