淺析氣缸在垃圾發(fā)電廠雙層卸灰閥中的應(yīng)用

2013-07-15 毛龍祥 重慶三峰卡萬塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司

  本論文針對直行程氣缸和檢測傳感器在雙層卸灰閥中應(yīng)用所存在問題進(jìn)行深入剖析,在已建項目中進(jìn)行驗證和整改,并成功使之投入自動控制。同時為今后的設(shè)計、選型提供參考和借鑒。

  氣缸不僅在制造行業(yè)應(yīng)用廣泛,大放異彩;在自動化領(lǐng)域也深受愛戴,獨占鰲頭。本文就氣缸在成都九江垃圾環(huán)保發(fā)電廠雙層卸灰閥中的應(yīng)用進(jìn)行深入剖析,以便在今后項目中揚(yáng)長避短,同時為同行提供參考、借鑒。

一、提出問題

  該雙層卸灰閥采用直行程雙作用氣缸來提供動力,氣缸參數(shù)¢50*200;活塞檢測傳感器為普通磁性接近開關(guān),自投運三月來存在以下問題:

  1、氣缸震動非常厲害。在伸縮時候能夠清晰聽見閥體敲打閥壁的聲音,而且敲打力度非常大,甚至有閥體被敲打過猛而損壞。

  2、活塞檢測傳感器時常檢測不到到位信號。傳感器不能準(zhǔn)確、可靠檢測活塞到位信號,導(dǎo)致自動控制無法投入。

二、氣缸及檢測傳感器選型原則

1、氣缸選型

  根據(jù)工作所需力的大小來確定活塞桿上的推力和拉力,由此來選擇氣缸時應(yīng)使氣缸的輸出力稍有余量。選型原則如下:

F=n*P*S

  F是所需要的輸出力,P是系統(tǒng)壓力,S就是活塞面積了,n是安全系數(shù),氣缸水平使用n取0.75,垂直使用n取0.5

2、檢測傳感器選型

  對于不同的材質(zhì)的檢測體和不同的檢測距離,應(yīng)選用不同類型的接近開關(guān),以使其在系統(tǒng)中具有高的性能價格比,為此在選型中應(yīng)遵循以下原則:

  (1)當(dāng)檢測體為金屬材料時,應(yīng)選用電感式高頻振蕩型接近開關(guān);

  (2)當(dāng)檢測體為非金屬材料時,應(yīng)選用電容型接近開關(guān)。

  (3)金屬體和非金屬要進(jìn)行遠(yuǎn)距離檢測和控制時,應(yīng)選用光電型接近開關(guān)

  (4)對于檢測體為永久磁鐵,粉塵較多的環(huán)境,則選用磁性接近開關(guān)

三、問題剖析

1、氣缸震動大問題剖析

  根據(jù)本文前部分對氣缸選型的認(rèn)識,結(jié)合現(xiàn)場氣缸震動過大,伸縮到位時閥體對閥壁敲打過猛等現(xiàn)象,初步判斷為

  (1)壓縮空氣壓力過大

  氣源壓力為0.8Mpa,為了驗證以上問題,特在氣缸前增加調(diào)壓閥,調(diào)壓方式為降壓調(diào)節(jié),即從0.8Mpa往下調(diào),在降壓調(diào)節(jié)的過程中,明顯感覺氣缸的震動呈減緩趨勢,當(dāng)?shù)陀?.3Mpa時,氣缸伸縮過緩,故將現(xiàn)場氣壓通過調(diào)節(jié)后設(shè)定在0.3Mpa;

  (2)選型錯誤,氣缸橫截面積過大

  根據(jù)現(xiàn)場對雙層卸灰閥的開關(guān)拉力進(jìn)行測量,僅需30kf的力就能可靠控制該閥的開閉。再結(jié)合現(xiàn)場氣源壓力(0.8Mpa)實際情況,依據(jù)經(jīng)驗,通過調(diào)壓閥后的壓力應(yīng)取0.5Mpa;然后根據(jù)上文氣缸選型中力的計算公式(F=n*P*S)得出氣缸直徑為¢32,而現(xiàn)在的選型為¢50。故選型不當(dāng),偏大。

2、傳感器檢測不可靠問題剖析

  在使用工程中發(fā)現(xiàn)傳感器檢測不可靠,甚至有時無法識別活塞到位信號。經(jīng)過一段時間的觀察,初步判定為:

  (1)傳感器移位

  為驗證是否是傳感器移位導(dǎo)致檢測不可靠,我們將傳感器調(diào)試好,調(diào)到能夠準(zhǔn)確、可靠檢測活塞到位位置后固定好,進(jìn)行數(shù)次氣缸伸縮后,發(fā)現(xiàn)該傳感器不能有效檢測到活塞到位信號,然后經(jīng)過人工修整位置后,該傳感器又能正常工作。故得出結(jié)論為傳感器安裝問題。

  (2)傳感器無法識別信號

  為驗證是否為傳感器質(zhì)量問題導(dǎo)致無法識別活塞信號,我們挑選一個出現(xiàn)該問題的傳感器,就在該環(huán)境中,通過手動方式,將該傳感器貼著氣缸表面,從氣缸一段移動到另一端,重復(fù)數(shù)次后發(fā)現(xiàn):該傳感器能夠識別活塞位置,但范圍較短,不到10mm。結(jié)合現(xiàn)場實際情況,分析得之,活塞到位位置重復(fù)精度不高,再加之傳感器檢測范圍有限(不到10mm),故不能有效檢測活塞到位信號。

四、解決問題

1、氣缸震動問題解決

  針對氣缸震動過大,發(fā)力過大問題,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,考慮更換氣缸會增加成本,且工作量較大,故采取折中的方法,即在氣缸前增設(shè)調(diào)壓閥來解決該問題。

2、傳感器問題解決

  針對傳感器不能有效、可靠檢測活塞到位位置問題,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,考慮更換傳感器會增加成本等因素,故采用多次找活塞到位位置,利用統(tǒng)計的方法,將傳感器采用專業(yè)固定夾固定在活塞到位位置最密集的地方來進(jìn)行檢測。

五、總結(jié)

  通過以上整改,該垃圾發(fā)電廠的雙層卸灰閥投入自動控制已三月有余,還沒發(fā)現(xiàn)異常情況,運行良好。

  回顧該卸灰閥的整改,我們收獲頗豐。首先在氣缸的選型上,應(yīng)嚴(yán)格按照選型公式進(jìn)行計算,得出理論活塞直徑,然后根據(jù)廠家產(chǎn)品靠標(biāo),在外形的選擇上,要與檢測傳感器配套,便于傳感器的安裝,推薦采用嵌入式安裝,即氣缸選用帶5.2毫米T型槽的類型,推薦品牌SMC,該品牌的方型氣缸能夠很好解決傳感器安裝問題;其次,傳感器選擇抗電磁干擾能力強(qiáng),檢測范圍寬,且與氣缸配套,便于牢固安裝在氣缸T型槽內(nèi)的類型,推薦品牌圖爾克BIM-UNT型,該品牌的小型傳感器能很好的與SMC方型氣缸匹配,且檢測范圍達(dá)28mm,采用埋入式安裝,尾部螺絲固定,是目前市場上首選產(chǎn)品。