小舜江輸水泵站液控蝶閥關(guān)閥時間及停泵方式改進

2013-07-10 陳培興 浙江紹興市湯浦水庫有限公司

  大流量高揚程長距離輸水工程供水泵站常采用二階段液控調(diào)節(jié)蝶閥來最大限度降低關(guān)閥水錘。小角度關(guān)閥時間長,加之常規(guī)關(guān)閥停泵的方式,通常會引起機組、管路及閥門較大的振動。從泵站實際特點出發(fā),盡量縮短關(guān)閥時間,改變常規(guī)關(guān)閥停泵方式,有效減小了振動和噪聲。

1、工程概況

  紹興市小舜江輸水工程位于紹興市湯浦鎮(zhèn)馮家埭村。水泵輸水系統(tǒng)的進口水庫(湯浦水庫)正常蓄水位為32m,死水位為12m;調(diào)節(jié)水庫(達郭水庫)最高調(diào)節(jié)水位70m,最低調(diào)節(jié)水位65m。工程任務根據(jù)凈水量要求,利用夜間低谷電能從湯浦水庫提水到調(diào)節(jié)水庫(達郭),經(jīng)調(diào)蓄后,由輸水隧洞全天候連續(xù)向凈化調(diào)節(jié)前池自流輸水。取水隧洞總管全長672.4m,出水隧洞全長3912m,隧洞開挖洞徑4.5m,襯后直徑3.7m,素噴后洞徑為4.3m,錨噴后洞徑為4.2m,未襯段洞徑近似為4.5m,出水隧洞出口位于達郭水庫。泵站共有4臺機組,其技術(shù)參數(shù)如下:水泵型號YJG48-20I,設(shè)計揚程H52.7m(1#、2#水泵)、57.2m(3#水泵)、49.7m(4#水泵),設(shè)計流量Q5.0m3/s(1#、2#、4#水泵)、5.3m3/s(3#水泵),額定轉(zhuǎn)速N=500r/min,電機功率P=3500kW,水泵轉(zhuǎn)矩m=5645kgf·m(1kgf=9.8N),轉(zhuǎn)動慣量GD2=3817kgf·m2,最大幾何揚程58m,此時泵的工作揚程為61m。兩泵并聯(lián)運行時管道阻力參數(shù)K=0.0236s2/m5。

2、泵站特點及現(xiàn)存問題

  泵站特點:①運行方式:泵站是利用夜間低谷電能運行,每天晚上22:00開泵,到第二天上午8:00關(guān)泵,為“2用2備”。②水泵運行方式一直采用“關(guān)閥啟泵,關(guān)閥停泵”的工作方式,即水泵出口閥完全關(guān)閉后再停泵。③液控閥關(guān)閉規(guī)律:快關(guān)時間為20s,總關(guān)閥時間100s,中間轉(zhuǎn)折開度15°。原關(guān)閥時間是以控制水錘壓力為主要目標,最大內(nèi)水壓力控制值72m,接近于水泵出口額定壓力的1.2倍,滿足“最高壓不超過水泵出口額定壓力的1.5倍”規(guī)范設(shè)計要求,并留有一定安全余量。

  存在問題:在停泵過程中,水泵及出口閥振動過大,尤其是閥門關(guān)閉至小角度時,振動非常劇烈。而小舜江輸水泵站泵機組頻繁啟停,啟停時激烈的水力振動不可忽略。而原關(guān)閥時間過長,特別小角度關(guān)閥關(guān)閉時間過長,此時閥門水頭損失非常大(開度為15°時水頭損失系數(shù)ξ=200)。泵(特別是高揚程大流量的渦殼泵),長時間在極小流量運行時振動和噪聲將會成倍增加。運行7年多來,工作閥門多次遭到損壞,泵檢修頻繁。為了解決或減小機組及閥門振動過大的問題,結(jié)合工程實際情況,優(yōu)化工作閥門關(guān)閉規(guī)律,并對失電工況下水力過渡過程進行校核計算分析,以盡量減少水泵出口閥關(guān)閉時間為主要優(yōu)化目標,并在停泵方式上進行改進。

3、停泵方式分析及改進

3.1、分析

3.1.1、關(guān)閥時間

  提高壓力控制值,來縮短關(guān)閥時間,特別要縮短小角度關(guān)閥時間。最后綜合考慮取最大壓力控制值為91m,首先必須滿足輸水管道的壓力強度要求,同時仍滿足最高壓力不超過水泵出口額定壓力的1.5倍的規(guī)范設(shè)計要求。

3.1.2、停泵方式

  采用目前使用的“關(guān)閥停泵”的方式,難以解決停泵及關(guān)閥過程中的劇烈水力振動。根據(jù)水泵的工作特性分析:水泵動力中斷之后在慣性作用下繼續(xù)減速旋轉(zhuǎn),由于水泵的慣性一般比管道水流的慣性大,因而管道流速減小到零繼而開始倒流時,水泵仍繼續(xù)減速正轉(zhuǎn)。只要在泵倒轉(zhuǎn)之前完全關(guān)閉閥門就不會對泵性能造成影響。研究關(guān)閥程序就是要在停泵時保護水泵不致發(fā)生飛逸反轉(zhuǎn),又能使其在關(guān)閉最后階段實現(xiàn)緩閉,以減少突然關(guān)閉造成的管路中正水錘,達到保護管路的目的。采用在閥門某一小角度時停泵只要確保泵機組不反轉(zhuǎn),即對泵機組的使用壽命沒有影響,而且可減輕劇烈的水力振動,縮短劇烈振動的時間。結(jié)合泵站實際供水方式,正常停泵每天都在發(fā)生,而事故停泵畢竟是小概率事情,兩者的控制值應有所區(qū)別。即正常停泵時保證水泵不反轉(zhuǎn),可確保對泵機組使用壽命沒有影響,水錘正壓應留有足夠的安全余量,對輸水管道幾乎沒有影響。事故停泵時不發(fā)生飛逸反轉(zhuǎn),水錘正壓控制在安全范圍內(nèi)。

3.2、采取的措施

  (1)快關(guān)時間20s,總關(guān)閥時間45s,中間轉(zhuǎn)折開度15°。經(jīng)計算機模擬計算:2臺水泵(2#與3#)并聯(lián)穩(wěn)定運行,同時失電,出口閥按給定規(guī)律關(guān)閉時,水泵出口最大內(nèi)壓90.8mH2O,最大反轉(zhuǎn)速度307r/min。

  (2)現(xiàn)水泵停泵方式:當出口閥關(guān)至12°時切斷水泵機組電源,出口閥按以上給定規(guī)律完成關(guān)閉。經(jīng)模擬計算單臺水泵運行,按現(xiàn)停泵方式(3#)水泵出口最大內(nèi)水壓力值(79.25m),且水泵不發(fā)生反轉(zhuǎn)。經(jīng)模擬計算2臺水泵并聯(lián)運行,按現(xiàn)停泵方式(3#)時最大內(nèi)水壓力值較小,且水泵不發(fā)生反轉(zhuǎn)。

3.3、改造后效果分析

  (1)振動使用情況分析:原方式閥門從12°到全關(guān)閉需要運行時間為80s,泵及閥門劇烈振動時間為80s,F(xiàn)方式閥門從12°到全關(guān)閉只需要20s,但泵從12°起劇烈振動幾乎立刻消失,相對原方式閥門劇烈振動時間縮短了60s。

  (2)改進措施也可達到一定的節(jié)能效果。

4、結(jié)論

  利用抽水蓄能原理供水,每天頻繁啟停泵,故不應忽略停泵及關(guān)閥過程中劇烈水力振動。在確保事故停泵安全前提下,適當增大水錘控制值,合理縮短小角度關(guān)閥時間,并改變泵的停泵方式,實際運行證明,這些措施可有效減少機組、液控閥及連接管路的振動,延長泵機組及閥門的檢修時間。