高分子材料在雜木寺電站蝶閥密封漏水處理中的使用

2014-08-23 馬劍瀅 甘電投大容電力有限責(zé)任公司

  雜木寺電站位于甘肅省天祝藏族自治縣與涼州區(qū)境內(nèi)的雜木河干流上,是雜木河毛藏寺———渠首河段規(guī)劃的第三座梯級電站。電站安裝有2臺單機容量為9000kW的立軸混流式水輪發(fā)電機組和1臺單機容量為5000kW的立軸混流式水輪發(fā)電機組(簡稱小機),總裝機容量23MW,多年平均發(fā)電量7938萬kW·h,年利用小時3451h。

1、概述

  雜木寺電站位于甘肅省天祝藏族自治縣與涼州區(qū)境內(nèi)的雜木河干流上,是雜木河毛藏寺———渠首河段規(guī)劃的第三座梯級電站。電站安裝有2臺單機容量為9000kW的立軸混流式水輪發(fā)電機組和1臺單機容量為5000kW的立軸混流式水輪發(fā)電機組(簡稱小機),總裝機容量23MW,多年平均發(fā)電量7938萬kW·h,年利用小時3451h。

  電站裝有2套壓力為3.0MPa、公稱直徑1.1m和1套公稱直徑0.9m的金屬硬密封蝶閥。

  3臺機組蝶閥經(jīng)過2a的運行,閥板出現(xiàn)大量漏水現(xiàn)象,雖然廠家專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場對缺陷進(jìn)行了反復(fù)處理,但是處理完畢以后僅使用了6個月又開始出現(xiàn)大面積漏水。經(jīng)過仔細(xì)檢查、分析,首次在1號機組蝶閥上使用高分子材料替代柔性石墨材料的方法,解決了閥門漏水的問題。

  雜木寺電站機組最大水頭224.5m,最小水頭193m,額定水頭196m,大機額定流量5.466m3/s,小機額定流量3.033m3/s,多年平均含沙量0.556kg/m3,汛期(5~9月)平均含沙量0.634kg/m3,多年平均懸移質(zhì)輸沙量12.1×104 t,泥沙中值粒徑0.019mm。

2、現(xiàn)象描述

  雜木寺電站3臺機組相繼于2010年11月陸續(xù)投產(chǎn)發(fā)電,投產(chǎn)初期3臺蝶閥均正常,未發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象。在2011年主汛期期間,對3號機組蝸殼流道進(jìn)行檢查時,發(fā)蝶閥閥板密封處有漏水現(xiàn)象;初期為少量滲漏,為針尖大小,水柱噴射長度約為0.5m左右,檢修人員還能順利地進(jìn)入蝸殼內(nèi)工作。但是在接下來的幾個月內(nèi),蝶閥漏水量逐漸增大,到后期,漏水量達(dá)到拇指粗細(xì),噴射長度達(dá)到2m,水流末端呈霧狀,打開蝸殼進(jìn)人門后,整個流道內(nèi)被水霧籠罩,檢修人員無法進(jìn)入蝸殼內(nèi)作業(yè)。

  在2012年1月檢修期間,電站對引水隧洞進(jìn)行排水,將隧洞內(nèi)的蓄水放空,廠家技術(shù)人員對蝶閥密封漏水處進(jìn)行了修復(fù)處理,更換了部分石墨密封墊層;但是處理完畢以后僅使用了6個月又開始逐漸出現(xiàn)大面積漏水。因漏水較大且壓力較高,導(dǎo)致機組無法正常停機且蝶閥關(guān)閉后人員無法進(jìn)入閥后機組蝸殼內(nèi),對電站安全生產(chǎn)工作和作業(yè)人員的安全造成了極大的隱患。

3、原因分析

3.1、結(jié)構(gòu)介紹

  雜木寺電站蝶閥金屬密封閥座上堆焊不銹鋼層,與之對應(yīng)的閥板密封面材料采用不銹鋼+柔性石墨復(fù)合圈(見圖1)。設(shè)計時考慮兩密封面材料之間有相對硬度差,避免了閥門密封面在開、關(guān)過程中的膠合與擦傷,可以提高蝶閥使用壽命。

金屬密封結(jié)構(gòu)示意

圖1 金屬密封結(jié)構(gòu)示意

3.2、廠家意見

  在蝶閥發(fā)現(xiàn)漏水后,廠家給出了初步分析意見:最大的可能是水質(zhì)的影響,水中泥沙顆粒較大,在蝶閥關(guān)閉時,沙粒被夾在復(fù)合密封圈和閥座間,沙粒硬度大,損傷了密封面。

3.3、漏水處檢查

  從檢查蝶閥漏水處的密封座以及閥板的情況看,在漏水最大的閥座處有規(guī)格、大小不一的蜂窩狀凹坑,呈現(xiàn)不規(guī)則排列。閥板對應(yīng)的漏水處,石墨圈材料已經(jīng)沒有了,不銹鋼圈也出現(xiàn)犬齒狀的缺失,并且凹坑內(nèi)和不銹鋼圈的犬齒處都非常光亮,底部也非常光滑。

  從上述跡象明顯可以看出,這些損傷是氣蝕破壞所致,并非擠壓沙粒形成。氣蝕是水利機械中常會遇到的一種損壞形式,是流體在高速流動和壓力變化條件下,與流體接觸的金屬表面上發(fā)生洞穴狀腐蝕破壞的現(xiàn)象,常發(fā)生在如離心泵葉片葉端的高速減壓區(qū)。氣蝕的特征是先在金屬表面形成許多細(xì)小的麻點,然后逐漸擴大成洞穴,當(dāng)液體在與固體表面接觸處的壓力低于它的蒸汽壓力時,將在固體表面附近形成氣泡;另外,溶解在液體中的氣體也可能析出而形成氣泡。隨后,當(dāng)氣泡流動到液體壓力超過氣泡壓力的地方時,氣泡便潰滅,在潰滅瞬間會產(chǎn)生極大的沖擊力和高溫。固體表面經(jīng)受這種沖擊力的多次反復(fù)作用,材料發(fā)生疲勞脫落,使表面出現(xiàn)小凹坑,進(jìn)而發(fā)展成海綿狀。嚴(yán)重的氣蝕可在表面形成大片的凹坑,深度可達(dá)20mm。

3.4、造成氣蝕的原因

  從結(jié)構(gòu)上看,密封板的密封材料是多層石墨材料和不銹鋼圈疊壓而成,每層的石墨圈厚度為3mm,不銹鋼圈的厚度為2mm,在整個密封面上呈現(xiàn)出1層不銹鋼圈和1層石墨圈交錯重疊的情況。在密封面使用石墨材料主要是利用石墨的耐磨性和潤滑作用,防止蝶閥開啟、關(guān)閉過程中出現(xiàn)膠合與擦傷;但是石墨材料由于分子間層與層間距大,結(jié)合力小,質(zhì)地軟并且易碎,在使用時輕微的磕碰就會掉塊、脫落。運行石墨材料直接被水流沖刷,局部掉塊、脫落后,在夾層中間就出現(xiàn)凹坑,在高速水流的長期沖刷下,凹坑兩側(cè)逐漸被氣蝕,面積逐步擴大,深度逐漸加深。閥門關(guān)閉后與閥板對應(yīng)的閥體密封圈也同步逐漸發(fā)生氣蝕。

4、處理方法

4.1、方案確定

  經(jīng)過現(xiàn)場檢查,2、3號蝶閥氣蝕破壞較嚴(yán)重,密封面現(xiàn)場無法修復(fù),故返回專業(yè)廠家進(jìn)行加工消缺。1號蝶閥氣蝕較輕,閥體及閥板氣蝕坑深度只是表面局部。借鑒高水頭球閥的密封材料要求,在球閥的密封面上采用高分子材料(即聚四氟乙烯)作為密封材料使用,密封效果滿足使用條件要求;而且聚四氟乙烯具有高韌性、高強度的特點,且也具有一定的潤滑效果,克服了石墨材料的弱點。經(jīng)過分析對比,決定在1號蝶閥上采用高分子材料的密封圈更換石墨圈的方案。

4.2、工藝方案

  這里重點介紹1號蝶閥更換高分子材料的工藝方法。

  原來的石墨密封圈與不銹鋼密封圈均為7層,相互交錯布置。為穩(wěn)妥起見,決定先更換外側(cè)2~3層石墨圈,待蝶閥經(jīng)過一個汛期后,視氣蝕情況再做決定。

  1)材料準(zhǔn)備

  現(xiàn)場準(zhǔn)備與石墨圈厚度相同的2mm聚四氟乙烯板(寬1.2m,長3m)以及裁紙刀等工具。

  2)粘接材料的選擇

  現(xiàn)場經(jīng)過多次反復(fù)試驗,最終使用魚珠膠能很好將聚四氟乙烯板粘接在不銹鋼圈上。

  3)步驟

  ①先將1號蝶閥全開,拆下閥板的密封壓板以及第一層不銹鋼圈,連同粘接在不銹鋼圈上的石墨圈一并拆下。

 、谇謇韷喊寮安讳P鋼圈上的石墨圈,并用酒精擦洗干凈。

 、蹖⒕鬯姆蚁┌迤椒旁跈z修間的地板上,擦拭干凈,涂抹魚珠膠,粘接壓板,粘接不銹鋼圈。

 、芊胖煤貌讳P鋼板后,用1塊10mm厚的鋼板壓在粘接好的不銹鋼板上;在壓的鋼板上放置加熱板,將溫度控制在80℃。

 、12h后,取走加熱板、壓板,此時不銹鋼圈已經(jīng)與聚四氟乙烯板可靠地粘接在一起,用裁紙刀沿著不銹鋼圈裁下聚四氟乙烯板。

 、藁匮b粘接好的不銹鋼圈及壓板,至此安裝消缺工作全部結(jié)束。

5、結(jié)語

  處理后的蝶閥已經(jīng)使用多月,目前密封效果良好,漏水量明顯減少。采用聚四氟乙烯板替代石墨材料的方法目前在國內(nèi)尚屬首次。