VOD爐精煉不銹鋼真空度調(diào)節(jié)方式的優(yōu)化
VOD爐精煉不銹鋼時(shí),鋼液入爐時(shí)C、Si含量過(guò)高是導(dǎo)致吹氧過(guò)程噴濺事故的直接原因。依據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,提出兩種降低噴濺事故產(chǎn)生幾率的優(yōu)化真空度調(diào)節(jié)方式,即延長(zhǎng)2×104Pa保壓時(shí)間;3×104Pa和2×104Pa兩段式保壓。當(dāng)入爐鋼液C≥0.65%、Si≥0.20%時(shí),采用優(yōu)化后的真空度調(diào)節(jié)方式,能夠有效地預(yù)防吹氧過(guò)程的噴濺事故,提高VOD冶煉質(zhì)量和效率。
VOD(Vacuum Oxygen Decarburization)真空吹氧脫碳工藝,是采用真空設(shè)備降低脫碳反應(yīng)的CO分壓,從而提高脫碳效率的不銹鋼爐外精煉工藝,由于在真空條件下很容易將鋼液中的碳去除到很低的水平,因此,該精煉方法主要用于超純、超低碳不銹鋼和合金的二次精煉。VOD爐精煉不銹鋼的核心功能是鋼液的脫碳保鉻,其精煉過(guò)程包括吹氧脫碳和還原脫氣2個(gè)階段。吹氧脫碳階段真空度調(diào)節(jié)對(duì)于提高脫碳冶煉質(zhì)量和效率、避免鋼液噴濺等都起著至關(guān)重要的作用。
1、吹氧制度中真空度的調(diào)節(jié)
(1)某鋼廠VOD精煉不銹鋼的工藝流程為:EAF+LF+VOD(+VHD)或EF+VOD(+VHD)。當(dāng)C、Si含量分別在0.40%~0.65%、0.12%~0.20%范圍內(nèi),溫度T≥1615℃時(shí),是生產(chǎn)中理想的入VOD吹氧的鋼液條件。此條件下對(duì)應(yīng)的吹氧真空制度見(jiàn)示意圖1。
圖1 理想條件下真空度調(diào)節(jié)示意圖
(2)理想的VOD爐吹氧冶煉過(guò)程為:開(kāi)泵抽真空→降真空至2×104Par保壓→VOD泵(E5A→E4A)開(kāi)極限真空→轉(zhuǎn)VD泵(E3→E2→E1)極限真空→停泵放氣。此時(shí)真空調(diào)節(jié)的主要功能是促進(jìn)爐內(nèi)碳氧反應(yīng)最大程度的進(jìn)行,同時(shí)抑制Cr的氧化,從而進(jìn)一步完成VOD精煉不銹鋼的脫碳保鉻任務(wù)。經(jīng)驗(yàn)公式給出當(dāng)爐內(nèi)C含量為0.25%時(shí),真空度2×104Pa保壓結(jié)束轉(zhuǎn)成極限抽真空,根據(jù)真空吹氧脫碳原理,在真空條件下使CO分壓降低,有利于碳氧反應(yīng)式[C]+[O]={CO}向生成CO方向移動(dòng),碳氧反應(yīng)能力增強(qiáng)。
2、C、Si含量過(guò)高與發(fā)生噴濺事故的關(guān)系
VOD爐吹氧冶煉前期,C、Si劇烈的氧化反應(yīng)所造成的鋼液沸騰、CO氣體排除不均以及熔池上漲是產(chǎn)生噴濺事故的直接原因。吹氧噴濺事故的危害,輕則造成鋼液損失,重則造成設(shè)備損壞影響正常生產(chǎn)。在實(shí)際生產(chǎn)中入爐鋼液不同C、Si含量發(fā)生噴濺事故的統(tǒng)計(jì)概率趨勢(shì)如圖2。
圖2 VOD精煉入爐C、Si含量與噴濺概率的關(guān)系圖
圖2中的噴濺事故均由C、Si含量過(guò)高引起,當(dāng)wC≥0.65%、wSi≥0.22%時(shí),隨著C、Si含量的增加,噴濺事故發(fā)生概率將急劇上升。對(duì)于VOD爐生產(chǎn),當(dāng)鋼液wC≥0.80%、wSi≥0.30%時(shí),為避免噴濺事故原則上是不允許入爐吹氧的,同時(shí)出鋼量加大后,使得包中自由空間縮小,僅有800mm左右,更是加大了噴濺概率。所以吹氧過(guò)程對(duì)于真空度的調(diào)節(jié),基本上都是圍繞如何降低噴濺產(chǎn)生概率所展開(kāi)的。在預(yù)防噴濺事故前提下,脫碳保鉻任務(wù)才能進(jìn)一步完成。對(duì)于降低噴濺的措施,通過(guò)各種操作保持爐內(nèi)反應(yīng)強(qiáng)度的均勻性和穩(wěn)定性是相當(dāng)重要的。
3、C、Si含量過(guò)高時(shí)的真空調(diào)節(jié)方式
圖3 優(yōu)化真空調(diào)節(jié)方式示意圖
(1)當(dāng)入爐鋼液0.65%≤wC≤0.80%、0.20%≤wSi≤0.30%時(shí),可以通過(guò)適當(dāng)延長(zhǎng)2×104Pa保壓時(shí)間來(lái)預(yù)防噴濺事故,完成脫碳保鉻任務(wù)。此時(shí)真空調(diào)節(jié)示意圖見(jiàn)圖3(a)。
鋼液C、Si含量是計(jì)算耗氧量的主要元素。當(dāng)入爐鋼液C、Si含量高時(shí),吹氧冶煉耗氧量增多,增長(zhǎng)冶煉時(shí)間。此條件下吹氧,鋼液C、Si與氧的化學(xué)反應(yīng)劇烈進(jìn)行,適當(dāng)延長(zhǎng)2×104Pa保壓時(shí)間,保證爐內(nèi)反應(yīng)強(qiáng)度的均勻性。等到爐內(nèi)氧化反應(yīng)劇烈程度呈下降趨勢(shì)時(shí)(一般通過(guò)MTA中CO分析曲線確定),再進(jìn)入極限真空階段。此方法在入爐C、Si含量稍高于理想入爐條件時(shí),就能夠防止發(fā)生噴濺現(xiàn)象。
(2)當(dāng)鋼液入爐wC≥0.80%、wSi≥0.30%時(shí),在該條件下吹氧冶煉,爐內(nèi)氧化反應(yīng)過(guò)于劇烈,使得鋼液面劇烈沸騰,鋼液表面與內(nèi)部溫度不均、爐中CO排除過(guò)快,極易導(dǎo)致噴濺事故。實(shí)際生產(chǎn)時(shí),通過(guò)圖3(b)所示真空調(diào)節(jié)方式,減緩爐內(nèi)氧化反應(yīng)的劇烈程度,降低噴濺事故的產(chǎn)生概率。
圖3(b)中所示,真空度分為3×104Pa和2×104Pa保壓兩個(gè)階段。由于爐內(nèi)氣壓越低,氧化反應(yīng)越劇烈,所以,當(dāng)鋼液入爐C、Si含量過(guò)高時(shí),可以通過(guò)3×104Pa保壓操作適當(dāng)延緩爐內(nèi)的氧化反應(yīng)劇烈程度,然后再轉(zhuǎn)換到2×104Pa保壓操作。同樣依據(jù)MTA中CO曲線,判斷爐內(nèi)反應(yīng)趨勢(shì),進(jìn)一步調(diào)節(jié)真空各個(gè)節(jié)點(diǎn)的變化時(shí)機(jī)。此種方法能夠有效降低噴濺事故?梢杂糜谌霠t鋼液0.65%≤wC≤0.80%、0.20%≤wSi≤0.30%時(shí)的吹氧脫碳過(guò)程中。
4、結(jié)論
(1)VOD爐精煉不銹鋼過(guò)程中,真空度的調(diào)節(jié)直接影響冶煉質(zhì)量和效率。鋼液入VOD爐的C、Si含量過(guò)高是導(dǎo)致吹氧過(guò)程噴濺事故的直接原因。
(2)通過(guò)實(shí)踐證明,C、Si含量過(guò)高時(shí)采用優(yōu)化的真空調(diào)節(jié)方式能夠有效降低吹氧過(guò)程的噴濺事故。