淺談如何提高凝汽器真空度

2013-11-08 魏民 新疆天富南熱電有限公司

  凝汽器是汽輪機(jī)組的主要輔助設(shè)備之一,它的作用主要是冷卻汽輪機(jī)的排氣,把凝結(jié)水重新送入鍋爐,在汽輪機(jī)的排氣口建立并維持高度的真空,使蒸汽所含的熱量盡可能多的轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能。作為主要的輔助設(shè)備,凝汽器的正常運(yùn)行對電廠的安全、正常運(yùn)行起著很大的作用。通過對引起汽輪機(jī)凝汽器真空低的原因進(jìn)行詳細(xì)分析,逐條排查后,得出真空下降的主要原因,并對相關(guān)管道進(jìn)行技改,提高了凝汽器真空度,機(jī)組負(fù)荷相應(yīng)提高,效率大幅度增長。

  某熱電廠(二廠)#1 汽輪機(jī)組系北京汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的型號為CC50-8.83/0.98/0.196 單缸、高壓、雙抽冷凝式、帶二次可調(diào)及三段不可調(diào)抽汽式汽輪機(jī)組,自2011 年以來,某廠#1 汽輪機(jī)凝汽器的真空開始出現(xiàn)惡化,真空平均值在-0.082Mpa 以下,最低至-0.078Mpa,排汽溫度高達(dá)45℃。真空下降,排汽溫度和壓力升高,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

1、凝汽器真空下降的危害

  (1)凝汽器真空下降,排汽壓力升高。若要維持機(jī)組負(fù)荷不變,則應(yīng)增大汽輪機(jī)的進(jìn)汽量,從而引起軸向推力增大以及葉片過負(fù)荷。同時(shí)可能引起末級葉片過熱和不正常的振動(dòng)。

  (2)凝汽器真空下降,排汽溫度相應(yīng)升高。若排汽溫度過高,使排汽缸受熱膨脹,與低壓缸一體的軸承被抬高,機(jī)組中心線偏移,破壞轉(zhuǎn)子中心線的自然垂弧,引起機(jī)組強(qiáng)烈振動(dòng)。

  (3)凝汽器真空下降,排汽溫度大幅度升高。凝汽器銅管因受熱膨脹使脹口松動(dòng),使冷卻水漏入汽側(cè)空間,導(dǎo)致凝結(jié)水質(zhì)惡化。

  (4)真空下降,將使機(jī)組出力減少,效率降低。

2、凝汽器真空下降的原因分析

  2.1、真空系統(tǒng)嚴(yán)密性差

  在做與真空系統(tǒng)有關(guān)的安全措施的過程中,當(dāng)真空系統(tǒng)閥門關(guān)不嚴(yán)密的因素存在時(shí),凝汽器真空緩慢下降,造成的原因可能是處于負(fù)壓區(qū)的設(shè)備或閥門有空氣被拉入凝汽器內(nèi),使真空緩慢下降。汽機(jī)檢修人員檢查了機(jī)組后汽缸薄膜安全閥;機(jī)組負(fù)壓側(cè)管路法蘭、閥門,如低加至凝汽器熱井疏水門、抽氣門等;同時(shí)對凝結(jié)泵入口門盤根進(jìn)行了檢查,未見泄露。真空嚴(yán)密性較好。

  2.2、循環(huán)水溫度高

  新疆地區(qū)夏季氣候炎熱干燥,使循環(huán)水溫超過機(jī)組設(shè)計(jì)水溫,造成機(jī)組真空低,出力下降。運(yùn)行人員采取排放熱水,冷卻塔補(bǔ)生水的方式降溫,又受到廠區(qū)排污量限制,循環(huán)水降溫效果不明顯,機(jī)組真空下降。

  調(diào)查發(fā)現(xiàn),在夏季,循環(huán)水溫度最高可達(dá)36°~45°,超過機(jī)組設(shè)計(jì)水溫,只有通過開大冷卻塔補(bǔ)水來降溫。但塔的排放只有溢水管和底部排水口。只有將塔里的水排出,生水才能補(bǔ)進(jìn)降溫。但通過溢水管排水是非常不經(jīng)濟(jì)的,它排出的是冷卻過的涼水,只有從上塔水排水才是最有效的。

  鍋爐工業(yè)回收水出口在#1 機(jī)凝汽器甲側(cè)出水管道上,在此上冷卻塔,也可作為冷卻塔補(bǔ)水,溫度在28°左右,可以考慮將此水直接補(bǔ)進(jìn)#1 機(jī)循環(huán)泵入口,給#1 機(jī)凝汽器降溫。

  2.3、汽輪機(jī)軸封壓力不正常

  在機(jī)組啟動(dòng)過程中,當(dāng)軸封壓力低時(shí),汽輪機(jī)高、低壓缸的前、后軸封會因壓力不足,而導(dǎo)致軸封處倒拉空氣進(jìn)入汽缸內(nèi),使汽輪機(jī)的排汽缸溫度升高,凝汽器真空下降。而造成軸封壓力低的原因可能是軸封壓力調(diào)節(jié)伐故障;軸封供汽系統(tǒng)上的閥門未開或開度不足。熱工檢修人員檢查了機(jī)組負(fù)壓側(cè)管路閥門、壓力表、水位計(jì)、壓力變送器活結(jié)、排污門等,未泄漏。

  2.4、射水抽氣系統(tǒng)工作不良

  在汽輪機(jī)組運(yùn)行過程中,由于季節(jié)的變化或是其它因素,使射水池的水溫升高,在抽氣器的噴嘴處可能會發(fā)生汽化現(xiàn)象,從而使抽氣工作失常,凝汽器中的不能凝結(jié)氣體不能及時(shí)排出,導(dǎo)致真空下降。造成射水池水溫上升的原因可能是夏季環(huán)境溫度高的影響或是熱力系統(tǒng)內(nèi)有熱源排入射水池內(nèi),使水溫升高。

  運(yùn)行人員經(jīng)過檢查和切換試驗(yàn),射水抽氣系統(tǒng)基本工作正常。僅是因?yàn)橄募旧渌渌疁剌^高,加入生水后水溫仍然達(dá)34℃,超過射水抽氣器設(shè)計(jì)用水溫度26℃,使射水抽氣器效率下降,抽空氣能力降低?梢钥紤]技改射水箱溢水管路,將射水箱溢水引一路至工業(yè)排水渠,射水箱水溫較高時(shí),可通過此管路排放熱水,射水箱可以多加入生水降低水溫,改善射水抽氣器工作狀態(tài),提高機(jī)組真空。

  2.5、凝汽器銅管贓污、堵塞

  某廠(二廠)凝汽器8 年未清洗,銅管結(jié)垢較多,管材通流面淤泥沉積結(jié)垢,致使流通面光潔度變差,使冷卻水流經(jīng)凝汽器冷卻管道時(shí)的流動(dòng)阻力增大,循環(huán)水流速減慢,流量減少,對流換熱效果變差。同時(shí)#1 機(jī)循環(huán)泵進(jìn)口暗渠在最末端,一些大的雜物和填料容易沖到此處堵塞凝汽器,影響換熱。

  2.6、進(jìn)入凝汽器的熱量多

  進(jìn)入凝汽器的熱水、熱氣管道不嚴(yán)密,導(dǎo)致進(jìn)入凝汽器的熱量多,引起真空下降。

3、凝汽器真空下降改進(jìn)措施

  3.1、對循環(huán)水管道進(jìn)行技改

  (1)在#1 機(jī)凝汽器甲側(cè)出水(上塔水)管道與熱網(wǎng)排污管道連接處加三通。

  (2)裝DN200 調(diào)節(jié)閥門。

  (3)熱網(wǎng)排污管道上再增加DN200 閥門,隔斷去熱網(wǎng)管道。

  (4)從鍋爐工業(yè)回收水流向#1 機(jī)凝汽器甲側(cè)出水(上塔水)管道,引入一條φ133 管道,進(jìn)入#1 機(jī)#1循環(huán)泵進(jìn)口處,作為補(bǔ)充水。此工業(yè)回收水管水溫是28℃左右,接近循環(huán)水溫度,符合凝汽器運(yùn)行條件。

  (5)從甲側(cè)循環(huán)水出口,另引一條φ219 管道進(jìn)入排污井,降低水溫。

  (6)循環(huán)泵坑排污泵出口管道由DN80 改為DN100,閥門由DN50 更換為DN65,增加排水量。

  3.2、對凝汽器銅管清洗并加裝反沖洗閥門

  1)用打壓機(jī)對凝汽器銅管人工清洗。

  2)在凝汽器甲、乙側(cè)進(jìn)口管段處裝DN200 閥門,用來對凝汽器反沖洗。

4、效果檢查

  通過對凝汽器真空下降的技術(shù)改造,凝汽器銅管堵塞嚴(yán)重現(xiàn)象得以改變,凝汽器銅管流通面積增大。凝汽器真空值逐漸上升,達(dá)到-0.083Mpa 以上。機(jī)組得以正常運(yùn)行。

5、效益

  5.1、經(jīng)濟(jì)效益

  根據(jù)凝汽器真空度每提高1%,煤耗降低1.97g/(kWh)。

  技改后,凝汽器真空由活動(dòng)前的-0.078Mpa 上升至活動(dòng)后的-0.083Mpa,真空度提高了6.4%。該機(jī)組是50MW 機(jī)組,每天發(fā)電1 200 000kWh,共節(jié)約煤炭15.1 噸,按180 元/噸計(jì)算,每天節(jié)約發(fā)電成本2723 元。

  5.2、社會效益

  技改后,每天節(jié)約煤炭15.1 噸,換算成標(biāo)煤是10.78 噸,每噸標(biāo)煤可排放二氧化碳2.5 噸,由此可知,每天可減少二氧化碳排放26.96 噸。

6、結(jié)束語

  通過仔細(xì)觀察分析,并對影響凝汽器真空下降的幾個(gè)原因進(jìn)行技改,徹底解決了某廠(二廠)#1機(jī)真空下降的缺陷。使機(jī)組得以正常、經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行。同時(shí)為火力發(fā)電廠解決類似問題積累了經(jīng)驗(yàn)。